项目介绍: 技术背景:
地下水源气管,售钙、镁盐类较高,硬度一般在5-6毫克当量/升,高者可达15-16毫克当量/升。近百台锅炉都使用地下水源。大部分采用了简单的炉外处理工艺。截止84年底有20%使用苏联二、三十年代的苛性钠法、纯碱法和磷酸三钠法,有30%使用六十年代末“三钠一胶”(氢氧化钠、碳酸钠、磷酸酸钠和栲胶)的水处理工艺,有40%采用单级钠离子交换,还有10%对锅炉用水未加处理。 由于水处理工艺落后,多数锅炉结垢结垢速度很快,有的半年就堵塞,有的因结垢 而造成炉管爆炸。不但浪费子大量的燃料,还直接威胁设备和人类的安全。鉴于以上情况我从84年开以研究,想选一种较好的工艺解决水结垢的问题。
项目优点及效益分析:
用该阻垢剂直接进行炉内水处理,与钠离子交换剂732树脂处理水相比,有以下优点:1、无需厂房和设备投资(50平方的水处理间,再按装单级钠离子交换设备需投资三万元);2、节省食盐和水处理用水;3、钠离子交换器当水源氯离子超过200毫克/升时即无法运行,而该药品却不受氯离子的影响,因而这种水处理工艺很适用海滨地区锅炉水处理;4、可节约专职化验员,只要按时投药无需化验。 用钠离子交换器每处理1吨水费用1.0元,用复合配方处理水1吨水费用0.5元,每吨水费用降低0.5元,一台蒸发量1吨/小时锅炉每年可节约8760元,已用的35台锅炉,全年可节约30多万元。 另外,单级钠离子交换或用无机盐除垢,总有少量的残留硬度,在锅炉内慢慢结成水垢,至少每三年酸洗一次,每次需1500元,每年平均500元,35台锅炉每年需花17500元,若采用复合配方处理水,每半年只用清水冲洗一次即可,就可若节约17500元。 解决锅炉结垢另一个突出效益就是节约燃料。例如:结有1.5毫米厚的硫酸盐水垢,将多消耗10%的燃料,这样厚的水垢,85年前是比较普遍的以上35台锅炉,每日需用100吨煤,若不结垢每日可节约10吨煤,全年可节约3650吨煤,每吨按600元计算,共219万。
产品使用优势:
1、本企业的产品如果采用,就无需要建造水处理车间和设置化验室。
2、本产品价格便宜,使用方便,既防垢又缓蚀。
3、本产品一旦使用,新水垢不再生成老水垢慢慢脱落,通过排污排掉。
4、不生水垢就节约燃料,不堵锅炉,就减少锅炉爆炸的危险。 |